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CHRIST凍干機(jī)真空系統(tǒng)故障二例詳解

故障一:CHRIST真空泵過載保護(hù)分析與處理

故障現(xiàn)象:凍干機(jī)在SIP過程中水環(huán)真空泵突然停 止運(yùn)行,斷路器自動斷開,操作電腦出現(xiàn)“ 水環(huán)真空泵 故障”報警。

故障分析方法如圖3所示。
1    供電電源檢查
操作方法:使用計量合格的萬用表,調(diào)節(jié)至1 000 V 交流檔,檢測任意兩組線路斷路器上下樁頭電源應(yīng)在380~  420 V。
labconco真空泵故障分析
 
圖3    真空泵故障分析

結(jié)果分析:檢測任意兩組電源線的上下樁頭電壓 均在398 V左右,說明電源供應(yīng)和斷路器沒有問題。
2    電機(jī)線圈檢查
操作方法:使用計量合格的萬用表,調(diào)節(jié)至200 Ω 電阻檔,檢測電機(jī)三組線圈的阻值。
結(jié)果分析:檢測電機(jī)三組線圈的阻值,三組阻值相 同,說明電機(jī)線圈沒有問題。
3    水源供應(yīng)檢查
操作方法:手動打開飲用水管路閥門,水源壓力在 0.19 MPa,壓力符合要求,緩慢打開水環(huán)泵排水口。
結(jié)果分析:檢查發(fā)現(xiàn)排水口出水壓力較大,說明管 路通暢,供水正常。
4    葉輪運(yùn)轉(zhuǎn)檢查
操作方法:拆除電機(jī)后端蓋,手動盤轉(zhuǎn)子,無法轉(zhuǎn)動。

結(jié)果分析:可以基本判斷該故障為電機(jī)機(jī)械故障 導(dǎo)致的電路過載保護(hù)。

解決方案:將水環(huán)真空泵整體拆卸,轉(zhuǎn)移至維修 間,拆除泵頭后發(fā)現(xiàn)葉輪缺少一塊,查看泵頭內(nèi)部,發(fā) 現(xiàn)缺少的葉片已將葉輪卡死,使用專業(yè)工具在專用機(jī) 床上將葉輪拆除,更換新葉輪。
結(jié)果確認(rèn):重新安裝水環(huán)真空泵,運(yùn)行程序,設(shè)備 運(yùn)轉(zhuǎn)正常,問題解決。

故障二  CHRIST凍干機(jī)真空系統(tǒng)泄漏分析與處理
故障現(xiàn)象:凍干機(jī)出現(xiàn)真空不正?,F(xiàn)象,壓力升測試  不合格,故障表現(xiàn)為凍干機(jī)抽極限真空為6.5 Pa(65 μbar), 無法達(dá)到設(shè)備設(shè)定的1 Pa(10 μbar)。
故障分析方法如圖4所示。

1    真空泵抽真空性能檢查
操作方法:在凍干機(jī)停機(jī)狀態(tài)下(停機(jī)狀態(tài)下與凍 干機(jī)連接的所有閥門為關(guān)閉狀態(tài)),手動打開一臺旋 片式真空泵,觀察是否能到達(dá)極限真空,將真空泵關(guān) 閉,然后觀察泵頭真空變化情況。
結(jié)果分析:手動壓力升試驗(yàn)時,前箱真空探頭數(shù) 值回升,每分鐘回升3.2 Pa(32 μbar),并有無限回升 的趨勢。
解決方案:將與真空泵相連的所有快卡連接處全  部拆卸,更換新的密封圈,同時在連接處涂抹真空脂  (拆卸時發(fā)現(xiàn)有部分快卡松動,部分密封圈老化嚴(yán)重), 更換完畢后重新進(jìn)行抽真空測試。
結(jié)果確認(rèn):真空泵極限真空抽到0.7 Pa(7 μbar),關(guān) 閉真空泵后泵頭無回升現(xiàn)象,真空泵及管道泄漏的原 因可以排除。
2    后箱及與后箱連接的所有管道、閥門、快卡密封 檢漏
操作方法:首先在后箱安裝數(shù)顯式真空探頭,凍 干機(jī)運(yùn)行空載程序?qū)⑾鋬?nèi)抽到極限真空[設(shè)定為1 Pa
(10 μbar),實(shí)際只抽到6.5 Pa(65 μbar)],關(guān)閉空載程 序,觀察數(shù)顯式真空探頭數(shù)值回升情況。
結(jié)果分析:數(shù)顯探頭數(shù)值有一定的變化,后箱屬于 微漏。
解決方案:將與后箱直接相連的所有快卡連接處 全部拆卸,更換新的密封圈,同時在連接處涂抹真空脂 (拆卸時發(fā)現(xiàn)有部分密封圈老化嚴(yán)重),更換完畢后重 新進(jìn)行抽真空測試。
結(jié)果確認(rèn):數(shù)顯探頭數(shù)值無變化,后箱泄漏的原因 可以排除。
3    前箱及與前箱連接的所有管道、閥門、快卡密封 檢漏
(1)凍干機(jī)程序關(guān)閉后— 前箱抽極限真空后停 機(jī)觀察前箱真空回升情況。
操作方法:凍干機(jī)運(yùn)行空載程序?qū)⑾鋬?nèi)抽極限真  空[設(shè)定為1 Pa(10 μbar),實(shí)際只抽到6.5 Pa(65 μbar)], 關(guān)閉空載程序,觀察前箱真空探頭數(shù)值回升情況。
結(jié)果分析:關(guān)閉程序后前箱探頭數(shù)值有回升,即與 前箱直接連接的管道密封、閥門有泄漏。
解決方案:將與前箱直接連接的管道密封、閥門連 接處全部拆卸,更換新的密封圈,同時在連接處涂抹真 空脂(拆卸時發(fā)現(xiàn)有部分密封圈老化嚴(yán)重),更換完畢 后重新進(jìn)行抽真空測試。
結(jié)果確認(rèn):凍干機(jī)運(yùn)行空載程序?qū)⑾鋬?nèi)抽到極限 真空[設(shè)定為1 Pa(10 μbar),實(shí)際仍然只能抽到6.5 Pa (65 μbar)],關(guān)閉空載程序,觀察前箱真空探頭數(shù)值無 回升,前箱泄漏的原因排除。
(2)凍干機(jī)程序運(yùn)行中— 前箱抽極限真空后通 過關(guān)閉蘑菇閥來觀察壓力升情況(壓力升試驗(yàn))。
操作方法:凍干機(jī)運(yùn)行空載程序?qū)⑾鋬?nèi)抽到極限真  空[設(shè)定為1 Pa(10 μbar),實(shí)際只抽到6.5 Pa(65 μbar)], 關(guān)閉空載程序,觀察前箱真空探頭數(shù)值回升情況。
結(jié)果分析:關(guān)閉程序后前箱探頭數(shù)值有回升,即與 前箱直接連接的管道密封、閥門有泄漏。
解決措施:經(jīng)過上步的排查和檢漏后,凍干機(jī)在停  機(jī)后前箱已經(jīng)不發(fā)生真空回升現(xiàn)象,但在程序運(yùn)行中  進(jìn)行手動壓力升試驗(yàn)時出現(xiàn)真空探頭數(shù)值無限回升的  情況,而在程序運(yùn)行中只有6V1往后的閥門是打開的, 由此可以判斷泄漏點(diǎn)應(yīng)該在6V1往后的管道上。6V1后  端管道為氮?dú)膺M(jìn)氣管道,管道分三段連接,有5個密封圈、8個氣動閥門以及1個氮?dú)鉃V芯。其中4個閥門是關(guān)  閉狀態(tài),分別為6V46、6V37、6V57、6V31,而6V3、6V4、 5V40A、5V40B為氮?dú)膺M(jìn)氣閥及調(diào)節(jié)閥,更換此管道上  的所有密封圈,4個氣動閥膜片出現(xiàn)變形,全部更換 。 將氮?dú)鉃V芯的外殼拆卸取出,O型圈重新涂抹真空脂, 更換完畢后重新運(yùn)行空載程序進(jìn)行手動壓力升測試。
結(jié)果確認(rèn):凍干機(jī)運(yùn)行空載程序?qū)⑾鋬?nèi)抽到極限  真空[設(shè)定為1 Pa(10 μbar),實(shí)際能到0.8 Pa(8 μbar)], 手動進(jìn)行壓力升試驗(yàn),結(jié)果為0.1 Pa/min(1 μbar/min), 已合格。
凍干機(jī)極限真空試驗(yàn)結(jié)果為:開始抽真空,從正 壓1.009×108  MPa(1 009 Mbar)抽至0用時15 min,從0 抽真空至0.8 Pa(8  μbar)用 時 22 min,壓 力 升 試 驗(yàn) 結(jié) 果為0.1 Pa/min(1 μbar/min)。

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